高温下的攻坚:港口控股集团新陆桥公司门机制动器升级改造纪实

发布日期:2025-07-16 浏览次数:作者:港口控股集团新陆桥公司 包宇 编辑:吴艳 审核:孙平

作为港口装卸作业的关键设备,门机作业强度大、使用频率高,其安全稳定运行至关重要。7月2日至3日,港口控股集团新陆桥公司操作运行中心成功完成3#、4#门机旋转机构制动器的升级改造,显著提升了设备的本质安全水平与智能控制能力。这份成果的背后,是维修人员在盛夏酷暑中用汗水浸透工装、以智慧破解难题的硬核攻坚。

 

 

为何改造?3#、4#门机原旋转机构采用液压制动器,存在明显技术局限:门机旋转惯性大,原系统制动力矩稳定性不足,频繁引发整机剧烈晃动,严重冲击旋转电机轴与变速箱;结构复杂,易发管路漏油、进气,导致司机需多次踩踏才能有效制动,响应滞后,突发状况下制动不及时,构成安全风险;制动器需司机手动关闭,一旦突发断电,旋转机构失控风险显著。

 

 

如何改造?针对痛点,操作运行中心制定方案,创新引入集成自动控制、传感器与变频技术的“渐变力矩智能制动系统”。改造充分发挥自主维修优势:机械团队精准更换核心部件;电气团队完成电控系统布线、接线及优化重组。正值酷暑,门机钢铁结构在烈日炙烤下如同“铁板烧”,机械人员蜷缩在闷热的狭小空间内,奋力拆卸锈蚀、粘连的沉重旧部件,汗水模糊视线,滴在滚烫金属上“滋滋”作响。新部件安装精度要求极高,他们顶着蒸笼般的高温,屏息反复测量调整,确保毫米级精准到位。电气人员同样面临高温挑战,在热浪滚滚的电控柜前专注敷线、接线、调试,汗水浸透图纸。时间紧、任务重,全体人员紧密协作,机械与电气无缝衔接,凭借汗水、毅力与专业技能,最终两天时间安全、高效、高质量完成了技术改造。

 

 

效果如何?升级后的制动器操控灵活:手动控制(实现持续制动,减轻操作强度)与脚踏控制(实时调节制动力矩与时长)相配合;断电无忧: 配备自锁制动功能(由自带蓄电池供电),确保断电或停机时自动可靠制动;维护便捷:集成高精度电动磨损自动补偿装置,动作精准可靠,大幅延长使用寿命。实测成效显著:设备平均无故障时间(MTBF)有望提升300%,年度维护成本预计降低40%。本次改造从根源上提升了设备安全性与智能化水平,为新陆桥公司生产高效稳定运行提供了有力保障。